包志刚(乌兰浩特钢厂)多年来专心冶金工艺(轧钢工艺),在半连轧改造工程中,严把工艺技术及工程质量关,为改选工程顺利成功做出了贡献。2004年9月荣获内蒙古自治区“职工经济技术创新工程”活动奖章。
立轧机、立式传动轴及增速改造。此项获2003年公司技术创新最高奖 乌钢是我盟重要工业企业,他们的科技人员对单位的生产起着至关重要的作用,包志刚做为这些科技人员中的一员,把全部的身心都投入到了厂里的技改工作上。
厂里原来设计的12架(成品架次)立式轧机最大轧速为16m/s,全线设备均按此设计配套,由于存在严重的轧机振动问题,无法达到设计轧速。已成为影响轧二厂产量的关键因素,轧二厂投产两年来,采用了两种方法,但没能从根本上解决问题其平均轧速13.5m/s,成为重大安全隐患。经包志刚改造后的万向接轴彻底解决了振动难题,使线速真正提到16m/s,实现了最大轧速。该轴在备件未到的前提下,连续运转一年,无一起事故发生,至今仍在运行中。该轴的改进已推广到十架八架立轧机上,从根本大法上达到目的了稳定轧制。在运行的一年中提高生产率15.6%,增产3.9万吨,为实现年产25万吨设计能力提供了有力保障,并在同类型轧机中有极大的推广价值。
纠正轧制参数及PLC运算式的错误,调试轧制最小断面10圆一次成功 2002年1月新成立了轧二厂,为满足销售要求,必须尽快生产10光圆,这给轧二厂增添了难度。12工艺改换10工艺,由于两种工艺参数不同,加之轧制参数及原程序给定运算式存在一些错误,结果PLC运算式的指令出现了问题,导致张力、速度、料形三者关系不正确,试轧12光圆时就连续半个多月出现PLC错误。发现错误所在,包志刚在这个时候提出运用自己的研究成果,他们只用一个班次就成功调试出合格钢材,使轧制线很快进入正常使错误及时的发现并及时更改,为开发新品种创造了条件。当时厂里经济效益仅算次品一项就挽回经济损失52。5万元。
包志刚的努力得到了厂领导及同志们的认可,2004年他承担了轧钢二厂切分改造工程并全权负责设计、安装、施工。 切分改造工程是2004年乌钢重点项目,由于时间短、任务重,要求在两个半月内完成从设计、订货、制作、到货的任务,他带领几名工程技术人员经过26天奋战,完成了全部工艺设计工作,这在乌钢改造史上是不多见的(一般都委托设计院,最快需3个月),他提出来了改造方案,独立完成了孔型系统设计、部分导卫设计及造型、立活套器设计等,并负责对全部设计方案的审核工作,同时担任了现场安装、技术服务、调试、试轧的负责人,克服了各种困难按工程形象进度表如期完成,10螺纹钢一次试轧成功。10螺纹钢切分只有江苏沙钢一家,东北乌钢一家,国内在线生产的第二家;面10光圆切分目前在线生产的乌钢是第一家,在国内切分成功的乌钢为第二家。 |